《乐清日报》2015-04-21
本报讯(谷风 卢书友 马荣美)“你看,原来这个车间人多声杂,机器换人后,现在车间人少了,工作环境好了,效益更高了。”昨天,走进环宇集团点焊机车间,现代化的设备让人眼前一亮。
环宇集团下属电器股份公司自2008年就着手开展生产现场改善活动,加大生产资源的投入,每年以总销售额的5%投入研发与技改。通过机器换人,流程再造,逐步实现半自动化和自动化生产,有效地提高了生产管理水平和快速反应能力,从而缩短了生产周期,提高了顾客满意度。高性能设备的大量引进,减少了场地占用,提高场地利用率周转率,确保了产品一次交验合格率。
车间一位技术人员介绍,像小型断路器制造,传统的生产流程中铆合、瞬时校验、五次通断试验、耐压测试、移印、封箱等工序都是人工操作,在生产过程中不仅存在一些安全隐患,而且存在搬运、等待、不良品等生产浪费现象。自从精益生产自动检测线投产,同样的日产量,原来生产流程需要10人,现需要7人,提高人员效益的30%;原来生产3万极产品需要4.5天完成,现只要1.5天完成,工时提高67%;产品检测性能高,一致性稳定,大大提高了一次交验合格率。
关于点焊工作,改善前是一人一机,单机日产能只有6000只左右。而现在,换用引弧片自动点焊机,单机8小时日产量约1.2万只,而且一人四机,总日产能约5万只。同等的日产量,“机器换人”后人员从8人减少到1人,产品质量一致性性能更高。
现在使用的双金自动点焊机,将传统踩线——焊双金——裁切连接片——焊连接片——成型——焊线的点焊工序融为一体化生产。一机包含所有工序,单机日产能约1.2万只。传统的工序需要5人操作,且日均产能约8000只,改善后一人双机,同等的日产量可减员9人……
而高精密钢架冲床,一人三机,8小时日产量约10万只产品,改善前1人脚踩冲压日产能约9000只,从而同等的日产量,人员10人可减少9人,而且产品成型质量一致性性能高。
谈到“机器换人”的成效,环宇电器股份公司总经理王楚说,这些年环宇持续发力“机器换人”,换来生产“三效”(效益、效率、效果)喜人,堪称“一箭多雕”。生产安全和产品质量、效益提升了,成本却降低了。同时,员工工作环境更加舒适良好的,劳动强度反而降低,也很大程度缓解了“用工荒”。
每年以总销售额的5%用于研发与技改
环宇“机器换人”显成效
环宇集团车间一角。通讯员 卢书友 马荣美 摄